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嘉峪檢測網(wǎng) 2017-04-22 19:45
第一:零能耗脫硫技術(shù)
零能耗脫硫技術(shù)核心:
1、通過改進工藝和運行方式,使整個脫硫系統(tǒng)在額定工況下的耗電率降至0.8%以內(nèi);
2、研發(fā)并加裝了脫硫煙氣熱能回收裝置,并將這部分熱量送回熱力系統(tǒng)以替代汽輪機抽汽加熱凝結(jié)水,減少汽輪機的熱耗,從而平衡脫硫系統(tǒng)的能耗。
3、煙氣熱能回收裝置布置于增壓風機與脫硫塔之間,不但能回收鍋爐的排煙熱能,還能回收引風機與增壓風機的做功導致的煙氣溫升( 5℃-10℃),顯著提升了項目的邊際效益。
技術(shù)的關(guān)鍵:防止熱能回收裝置的煙側(cè)低溫腐蝕及積灰堵塞。
金相分析:硫腐蝕對換熱器最低溫段的金屬有效壁厚的最大減薄量僅為0.033mm(管子實際壁厚3.5mm),其對運行壽命的影響可以忽略。
根據(jù)性能試驗結(jié)果,該系統(tǒng)降低煤耗2.71克/千瓦時,折合年節(jié)標煤達3萬噸,脫硫吸收塔的水耗下降45噸/小時以上。其投資回收期<3年。
第二:節(jié)能高效除塵系列技術(shù)
1、降低煙速:通過綜合優(yōu)化,機組煙氣總量較設(shè)計值減少達18.4%。在靜電除塵器結(jié)構(gòu)不變的前提下,煙速降低使其攜帶動量減小,滯留時間增加,有利于煙塵的在電場內(nèi)的沉降和降低電除塵出口的二次攜帶。煤耗及總煙氣量的降低,使得靜電除塵器比集塵面積相對增加,從而提高電除塵的效率。
2、采用高頻電源技術(shù)對靜電除塵器的電源裝置進行改造
高頻電源供給電場的是一系列的電流脈沖(脈沖寬度在5~20微秒),可以提高煙塵的荷電效率,提高粉塵遷移速度,從而提高除塵效率。
在煙塵帶有足夠電荷的前提下,可盡量減少無效的電場電離,從而大幅度減少電除塵器電場供電能量損耗。
項目成效:
外三機組在技術(shù)改造后,電除塵出口煙塵濃度及高頻電源總功耗顯著降低。目前平均煙塵排放濃度11.03mg/m3,遠低于新版標準的限額值。
用電量下降了70%。全年節(jié)約廠用電量907萬度,粉塵減排量1147噸。
第三:節(jié)能型高效全天候脫硝系列技術(shù)
SCR脫硝技術(shù)存在的三大世界性難題:
1、中國發(fā)電的主要方式為煤電,其調(diào)峰不可避免。上海的調(diào)峰范圍為40~100%。在低負荷下的SCR工作煙溫將不能維持,SCR不得不退出運行,但此時鍋爐的NOx產(chǎn)生濃度高達額定負荷時的2-3倍。這意味著在更需要脫硝的情況下,SCR反而卻不能作為。
2、SCR在運行時,會有少量的NH3逃逸,并與煙氣中的SO3反應(yīng)生成NH3HSO4,易造成空預(yù)器低溫段的強烈腐蝕及堵灰,繼而風機用電顯著增加,嚴重的甚至可危及鍋爐的運行安全及出力。外三的SCR運行不到一年,空預(yù)器就發(fā)生了較嚴重的堵塞。
3、催化劑壽命有限,需定期更換,費用高,工作量大,廢舊催化劑的后處理困難。
國外解決SCR連續(xù)運行的措施:
1、裝有SCR裝置的大型火電機組維持在較高負荷運行。
2、加裝鍋爐省煤器旁路煙道。在省煤器前直接引一部分煙氣至SCR裝置,提高低負荷下的SCR入口煙氣溫度以維持其運行,這種方法的代價是煤耗顯著增加。
3、將鍋爐的省煤器設(shè)計成兩部分,其低溫部分置于SCR出口側(cè),將SCR布置于煙氣溫度較高的區(qū)域,從而解決低負荷煙溫過低無法運行的問題。由于偏離了催化劑的最佳反應(yīng)溫度范圍,脫硝效率會有所下降。此外,該方法僅適用于新建機組?!?/p>
1、節(jié)能型全天候脫硝技術(shù)
于高壓缸處選擇一個合適的抽汽點,并相應(yīng)增加一個抽汽可調(diào)式的給水加熱器。
在負荷降低時,通過調(diào)節(jié)門可控制該加熱器的入口壓力基本不變,從而能維持給水溫度基本不變。
節(jié)能型全天候脫硝技術(shù)的作用及成效:
1、解決了SCR低負荷運行的世界難題。低負荷下省煤器入口水溫的提高,使其出口煙溫相應(yīng)上升,可確保SCR在全負荷范圍內(nèi)處于催化劑的高效區(qū)運行,2011-2013年的外三脫硝系統(tǒng)全年投入率均接近100%,真正實現(xiàn)了全天侯脫硝。經(jīng)上海市環(huán)保局統(tǒng)計,外三一臺機組全年的NOx減排量超過了上海同類兩臺機組。
2、使環(huán)保和節(jié)能達到完美統(tǒng)一。低負荷下汽輪機抽汽量的增加,提高了熱力系統(tǒng)的循環(huán)效率。根據(jù)SIEMENS計算,在50%負荷工況下,可降低汽輪機熱耗57kJ/kw,相當于降低煤耗2.18克/千瓦時,投資可在3年內(nèi)回收。
3、提高鍋爐水動力安全性。省煤器入口水溫的提高,使省煤器出口即水冷壁入口水溫亦相應(yīng)提高,減少了水冷壁入口欠焓,顯著提高了低負荷工況下的水動力特性,大大提高了水冷壁的運行安全性。
4、提高鍋爐低負荷燃燒效率和穩(wěn)燃性能。省煤器出口煙溫的上升,通過空氣預(yù)熱器,相應(yīng)提高了一次風和二次風的熱風溫度,即提高了制粉系統(tǒng)的干燥出力,又改善了低負荷下鍋爐的燃燒效率和穩(wěn)燃性能,提高了安全性。
5、顯著提高機組的調(diào)頻能力和調(diào)頻經(jīng)濟性。在機組需快速加(減)負荷時可使用抽汽調(diào)節(jié)閥快速減少(增加)抽汽量予以響應(yīng),待鍋爐熱負荷跟上后,再進行反向調(diào)節(jié),最終仍滿足平均給水溫度不變。結(jié)合凝結(jié)水調(diào)頻技術(shù),可使汽輪機主調(diào)門全開,補汽閥全關(guān),機組調(diào)頻性能和變負荷經(jīng)濟性顯著提高。
6、提高機組調(diào)頻運行的安全性。由于鍋爐省煤器重達2000T,其巨大的蓄熱量可使其出口溫度在這調(diào)節(jié)過程中保持不變。而因省煤器及入口聯(lián)箱等均為碳鋼和低合金鋼,抗溫度變化(應(yīng)力)能力遠優(yōu)于采用合金鋼的過熱器、再熱器和相關(guān)聯(lián)箱等。故該調(diào)頻技術(shù)的安全性遠勝于傳統(tǒng)的汽輪機調(diào)門調(diào)節(jié)方法。
2、節(jié)能型空預(yù)器防堵塞與腐蝕的技術(shù)
一、空預(yù)器腐蝕及堵塞的產(chǎn)生及常規(guī)對策
1、根據(jù)氨逃逸率及硫酸氫氨生成濃度的不同,一般在150℃-230℃及以下溫度就可能在空預(yù)器相應(yīng)低溫區(qū)域發(fā)生結(jié)露,其腐蝕性較強,且溫度越低時的結(jié)露的趨勢越嚴重。于此同時,呈堿性的煙灰會迅速粘附其上,吸收酸露并生成水泥狀附著物,很難清除。為防止腐蝕,空預(yù)器的中、低溫區(qū)域采用了搪瓷換熱片。
2、煙氣流及所攜帶的大量煙灰亦會對凸于換熱片表面的附著物產(chǎn)生沖刷作用,但當沖刷強度低于煙灰的粘結(jié)速率時,粘結(jié)附著物便會不斷增長。而粘結(jié)物造成的通流面積的減少,又降低了煙氣流的沖刷能力,導致惡性循環(huán)。
二、空預(yù)器堵塞治理及廣義回熱技術(shù)(一期)的成效
1、空預(yù)器堵塞的治理的關(guān)鍵是全面提高其進風的溫度,顯著提高空預(yù)器冷端換熱片的平均運行溫度。從而使其的結(jié)露區(qū)域下移,結(jié)露及煙灰粘結(jié)速率下降,確保煙氣(灰)流的沖刷能力大于附著物粘結(jié)速率,消除煙灰粘結(jié)現(xiàn)象。與此同時,腐蝕問題也能迎刃而解。
2、廣義回熱技術(shù)(一期)的基本思路是利用汽輪機的抽汽加熱空預(yù)器進風,與傳統(tǒng)暖風器不同的是該系統(tǒng)并不僅在低溫季節(jié)使用,而是隨機組同步運行,不但不會增加煤耗,還能起到降低煤耗的作用。
3、自2009年10月將該系統(tǒng)安裝投用后,空預(yù)器堵塞問題得到了徹底根治,到目前為止,空預(yù)器再未發(fā)生任何堵灰情況。后續(xù)的檢查中發(fā)現(xiàn),空預(yù)器冷端受熱面表面呈金屬光澤,原先尚未清除的灰垢都已不見蹤影。經(jīng)性能試驗表明,該技術(shù)能降低機組煤耗達2克/千瓦時。
3、節(jié)能型催化劑保效及延壽技術(shù)
1、催化劑隨著運行時間的的延長,其活性會不斷降低。目前相關(guān)文獻給出的主要原因為:催化劑中毒,積碳和積灰,催化劑燒結(jié),其表面形成水合物,活性組分流失以及機械磨損等。一般過了設(shè)計壽命期,其脫銷效率會快速下降。單臺100萬千瓦機組更換一層的費用為1000萬/年。
2、外三從工程第一次點火起,就成功應(yīng)用了自主創(chuàng)新的“蒸汽加熱啟動”及“催化劑預(yù)烘干及加熱”等技術(shù),顛覆了傳統(tǒng)的鍋爐啟動方式,在鍋爐的預(yù)熱,包括SCR的預(yù)熱階段不點火,不但提高了啟動安全性,還徹底杜絕了啟動階段,特別是冷態(tài)啟動階段燃油的不完全燃燒,尾部受熱面以及SCR催化劑表面的凝結(jié)硫酸露,粘灰及二次燃燒等一系列導致催化劑壽命折損的問題,從而使催化劑的實際運行壽命損耗降到很低。
3、截止于2013年底,SCR已累計運行超過38000小時,遠遠超過了16000小時(80%脫硝效率)的設(shè)計壽命。目前的脫硝平均運行效率高達89%以上,2013年平均NOx排放27mg/m3,遠遠優(yōu)于設(shè)計值,甚至遠遠優(yōu)于燃氣輪機排放標準。從投用至今,從未發(fā)現(xiàn)SCR效率的下降跡象。
第四一種高低位分軸布置的汽輪發(fā)電機組
馮偉忠研發(fā)的“一種高低位分軸布置的汽輪發(fā)電機組”這項技術(shù)可以在現(xiàn)有的材料和技術(shù)平臺上,使目前超超臨界機組在單位造價不變的前提下,能耗再降約5%,這一項目已獲得國家專利授權(quán)。
本工程的科技創(chuàng)新研究和節(jié)能技術(shù)的實施,得到了各投資方和政府部門的關(guān)心和支持。由于機組運行后所顯示出的優(yōu)異性能及由此產(chǎn)生的示范效應(yīng),對整個國家發(fā)電行業(yè)的節(jié)能減排工作起到了很大的推動作用。工程投產(chǎn)以來,前來我公司考察、參觀和學習的人絡(luò)繹不絕。除了國內(nèi)有關(guān)領(lǐng)導、185批科研院校和電力同行參訪調(diào)研外,德、英、美、法、日、俄羅斯、韓國等10多個國家的政府官員、新聞媒體和電力專家專程到外三參訪調(diào)研。中國國電集團還專門下發(fā)了特急文件,要求在全集團的基建系統(tǒng)內(nèi)學習外三。
目前,本公司又有多項新的重大節(jié)能減排技術(shù)研究已經(jīng)完成,其中部分項目將在今年擇機實施,預(yù)計兩臺機組2014年的實際運行供電煤耗還將進一步顯著降低。今后,我們將更加努力的為節(jié)能減排、為降低暖室氣體的排放、為國際社會的環(huán)境保護事業(yè)做出更多的貢獻。
額定功率:1350MW
主蒸汽流量:3229T/h,最大3416T/h
主蒸汽壓力/一次/二次再熱蒸汽壓力:30MPa/9.17MPa/2.25MPa
主蒸汽溫度/一次/二次再熱蒸汽溫度:600℃/610℃/620℃
發(fā)電機配置:600MW+800MW
設(shè)計汽機熱耗:6947kJ/kWh
全廠凈效率:48.92%【注:此效率除了應(yīng)用高低位分軸布置外,還應(yīng)用了外三現(xiàn)有技術(shù),否則只有47.1%】
供電煤耗:251g/kWh
來源:電廠運營分析之道